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高效吹脫法+折點氯化法處理高氨氮廢水

文章來源:發(fā)表時間:2022-05-09 15:58:00

以某化工生產(chǎn)企業(yè)廢水為例,介紹高效吹脫法+折點氯化處理高氨氮廢水的工程實例。該工程設計規(guī)模為3000m3/d,即125m3/h,進水NH3-N質(zhì)量濃度高達1200mg/L。實踐表明,采用該工藝處理高氨氮廢水效果很好,出水NH3-N質(zhì)量濃度小于15mg/L,可達污水綜合排放標準(GB8978-1996)一級排放標準。
1.廢水水質(zhì)

   某有限公司是目前中國氧化鐵行業(yè)生產(chǎn)量最大、銷售量最高、出口創(chuàng)匯最多的化工企業(yè),年產(chǎn)氧化鐵顏料92000噸,產(chǎn)品有氧化鐵紅、鐵黃、鐵黑、鐵橙、鐵棕、鐵綠,以及超細、耐高溫等深加工系列產(chǎn)品50多個。設計處理量為3000m3/d,所排放的廢水主要是生產(chǎn)工藝廢水和地面沖洗廢水,經(jīng)處理后直接排放,要求達到污水綜合排放標準(GB8978-1996)一級排放標準。

2.工藝流程

工藝選擇
    廢水的主要來源為生產(chǎn)工藝廢水和地面沖洗廢水,由于生產(chǎn)中大量使用鐵屑、硝酸、硫酸而引起的,造成廢水pH很低,廢水中Fe離子、氨氮質(zhì)量濃度很高。對廢水水量、性質(zhì)進行分析,對于其中Fe離子,主要采用調(diào)節(jié)pH、曝氣氧化使其轉化成Fe(OH)3和Fe(OH)2,從廢水中分離出來;對于高氨氮,由于廢水水量大,而COD較低,如采用A-O生物脫氮工藝,須補充大量有機碳,必將造成運行成本增大。且生化脫氮工藝控制要求高,需建造大規(guī)模構筑物,占地面積大。再者,生化系統(tǒng)的運行調(diào)試周期達數(shù)月之久,方能進入正常。為此,經(jīng)過仔細分析比較,再考慮實際操作運行管理方便,采用了高效吹脫+折點氯化法來處理高氨氮廢水。

    吹脫法用于脫除水中氨氮,即將氣體通入水中,使氣液相相互充分接觸,使水中溶解的游離氨穿過氣液界面,向氣相轉移,從而達到脫除氨氮的目的。

    折點氯化一般應用于飲用水消毒,具有不受鹽含量干擾,有機物含量越少氨氮處理效果越好,不產(chǎn)生污泥,處理效率高等優(yōu)點。。


工藝流程

   廢水經(jīng)匯聚后進入調(diào)節(jié)池,然后經(jīng)過中和沉淀、氧化沉淀,去除廢水中的Fe離子,去除Fe離子后廢水進入CR池,進行調(diào)節(jié)pH,然后進入高效吹脫塔。高效吹脫塔主要利用吹脫法去除其中的氨氮,此法是利用廢水中所含有的氨氮等揮發(fā)性物質(zhì)的實際濃度和平衡濃度之間存在的差異,在堿性條件下用空氣吹脫或者用蒸汽汽提,使廢水中的游離氨氮、離子銨物質(zhì)不斷地以氣相氨的形式揮發(fā)出來而到達除氨氮的目的。一般認為吹脫效率與溫度、pH、氣液比有關。

吹脫法去除廢水中的氨氮,控制吹脫效率高低的關鍵因素是溫度、氣液比和pH。在水溫大于25℃,氣液比控制在5500左右,pH控制在11.5左右,對于氨氮質(zhì)量濃度高達12000mg/L的廢水,去除率可達到90%以上。但吹脫法在低溫時氨氮去除效率不高,同時隨著廢水中氨氮濃度的下降,效率明顯降低。

   高效吹脫塔出水調(diào)節(jié)pH后,加次氯酸鈉進入氯化塔,進行折點氯化去除廢水中殘留的氨氮。折點氯化法是投加過量的氯或次氯酸鈉,使廢水中氨完全氧化為氮氣的方法。當氯氣通入廢水中達到某一點,在該點時水中游離氯含量最低,而氨的濃度降為零。當氯氣通入量超過該點時,水中的游離氯就會增多,因此,該點為折點,在此狀態(tài)下的氯化稱為折點氯化。

該法工藝成熟,只是常規(guī)的工藝運行費用很高,特別是氨氮濃度較高時運轉費用一般難以接受。本設計通過前級高效處理后,出水氨氮質(zhì)量濃度可達10mg/L以下,采用折點氯化法就顯得較為經(jīng)濟,且出水穩(wěn)定性又有了更大的提高。

    折點氯化法后的廢水經(jīng)過脫氯、再沉淀、過濾之后進行達標排放。系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥經(jīng)板框壓濾機壓濾成泥餅外運.處理。

工藝特點

   采用先進的物化組合工藝,與傳統(tǒng)的A-O生化脫氨工藝相比,運行操作易控制。

    采用高效吹脫的先進工藝,氨氮吹脫效果更好,高效吹脫塔的設計作為某公司的專利技術,具有極高的性價比,折點氯化法的運用保證了吹脫過程達到預期的設計效果。

3.主要構筑物及設備參數(shù)

1.調(diào)節(jié)池

   污水調(diào)節(jié)池為鋼混結構,有效容積300m3,水力停留時間2.4h。在調(diào)節(jié)池進水口設有格柵裝置,同時在池中設置曝氣攪拌裝置,其作用是一方面起到降低污染物負荷的作用,另一方面通過攪拌曝氣起到均和水質(zhì)的作用。調(diào)節(jié)池出水自流至后續(xù)處理單元。

2.中和池

    鋼混結構,地下式,有效容積40m3,水力停留時間0.3h。池中設置曝氣攪拌裝置,其作用是使廢水與堿充分反應,調(diào)節(jié)好廢水的pH,為后續(xù)工序創(chuàng)造條件。

3.初沉池

    鋼混結構,半地下式,有效容積450m3,水力停留時間3.6h,沉淀池的作用是使廢水反應后生成物Fe(OH)2大部分得以沉淀,減輕后續(xù)設備的處理負荷。

4.氧化池

   氧化池為鋼混結構,半地下式,有效容積300m3,水力停留時間2.4h。選用羅茨風機供氣,微孔曝氣。使廢水中的Fe(OH)2經(jīng)氧化后生成Fe(OH)3沉淀物,再經(jīng)沉淀后去除

5.二沉池

   鋼混結構,半地下式,有效容積630m3,水力停留時間5h。二沉池的作用是使廢水反應后生成物Fe(OH)3大部分得以沉淀,減輕后續(xù)設備的處理負荷。

6.CR池

   CR池采用混凝土結構,半地下式,有效容積480m3,水力停留時間3.8h。CR曝氣池主要是對進入吹脫塔的廢水進行pH調(diào)節(jié),另外存儲污水,以備后續(xù)工藝的連續(xù)運行。

7.吹脫塔(含廢氣凈化)

   吹脫塔為主體玻璃鋼制,其外形尺寸為Ф5800mm×12500mm和Ф4200mm×12500mm。由風機往吹脫塔吹入空氣,通過氣水充分接觸起到降低氨氮污染物負荷的作用,經(jīng)過處理后的廢氣采用硫酸噴淋吸收。

8.氯化塔

   氯化反應器為鋼結構襯膠防腐,外型尺寸為Ф3200mm×6000mm,共1座。通過折點氯化反應去除廢水中剩余的少量氨氮。

9.脫氯池

   鋼混結構,半地下式,有效容積450m3,水力停留時間5h。去除污水中殘余的次氯酸鈉,廢氣由風機抽入凈化塔處理后排放。

10.凈水器系統(tǒng)

   凈水系統(tǒng)由沉淀區(qū)與過濾器組成,沉淀區(qū)為鋼混結構,半地下式,有效容積450m3,水力停留時間5h,其作用是去除廢水中剩余的顆粒、懸浮物。過濾器采用鋼結構設備,采用環(huán)氧煤瀝青防腐。有效尺寸為Φ3m×5.25m,共2只,過濾采用壓力過濾,經(jīng)過沉淀后的水泵入過濾器,運行一段時間后,懸浮物積累會影響過濾水量,需進行反沖洗,在強大水流的沖擊下過濾層表面的懸浮物隨水流沖出,過濾層恢復過濾功能。

11.污泥池

   鋼混結構,半地上式,有效容積80m3,設計參數(shù)按污泥產(chǎn)量以及脫水機操作需求,用于污泥暫時存貯,污泥濃縮消化減容的作用。

4.系統(tǒng)調(diào)試與運行

高效吹脫塔調(diào)試
   該污水處理系統(tǒng)高效吹脫塔為9級串聯(lián),調(diào)試高效吹脫塔時,主要是控制進入吹脫塔廢水的pH,檢測在一定pH下,吹脫塔出水的氨氮值及各級吹脫塔出水pH。選擇適當?shù)膒H,既可以使出水氨氮濃度較低,又不造成運行成本的增加。運行時控制進水pH為11.2,出水氨氮質(zhì)量濃度在65mg/L左右。吹脫出來的NH3采用硫酸吸收,制成(NH3)2SO4。
氯化塔調(diào)試
    氯化塔主要是利用折點氯化反應,使廢水中的NH3-N轉化為N2。氯化塔的調(diào)試,主要是控制次氯酸鈉的加入量,污水的pH。隨著次氯酸鈉加入量的增大,氯化塔出水NH3-N質(zhì)量濃度越來越低,在氨氮與次氯酸鈉的質(zhì)量比為1:7時,氯化塔出水NH3-N質(zhì)量濃度基本在15mg/L以下;質(zhì)量比為1:10時,NH3-N全部轉化為N2及其他副產(chǎn)物,運行時控制加入的次氯酸鈉與氨氮質(zhì)量比為1:7??刂七M水pH在6~8時,NH3-N的去除率較好。運行時控制pH在6.5~8.5之間。
5.運行效果

   整個工程調(diào)試比較順利,自從達到設計要求和處理能力,按設計流量和設計參數(shù)連續(xù)運行至今,效果一直很好。

6.效益分析

   本工程總投資425.6萬元,其中土建費138.3萬元,設備費287.3萬元。廢水處理運行成本為11.30元/m3,其中電費1.74元/m3、藥劑費9.52元/m3、人工0.04元/m3。

7.結論

   實際運行結果表明,采用高效吹脫+折點氯化法處理高氨氮廢水是穩(wěn)定可行的,出水水質(zhì)可達到污水綜合排放標準(GB8978-1996)一級標準。

   運行時,高效吹脫塔主要是控制進入其中廢水的pH,一般控制為11.2;氯化塔主要控制次氯酸鈉的加入量和廢水的pH,一般控制為NH3-H與投加的次氯酸鈉的質(zhì)量比為1:7,pH控制在6.5~8.5之間。
吹脫系統(tǒng)產(chǎn)生的廢氣用硫酸吸收,避免造成二次污染。

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